一便利性、工藝及流程圖(除壓泥落到實處、配藥外性能穩定,實現(xiàn)自控)
1廣泛認同、 含氟廢水流入 1#緩沖槽有望,經(jīng)泵進入 1#反應槽薄弱點,投加除氟劑 F4數字化;
2方便、 經(jīng)反應槽充分反應后,廢水自流進入 3#反應槽各領域,自動投加液堿應用領域,投加泵受 pH 計自動控制,充分攪拌反應新模式;
3實現、 廢水自流進入 4#反應槽,加入 PAM 絮凝沉淀組織了,自流進入 1#斜板沉淀槽服務體系;
4、 廢水自 2#緩沖槽經(jīng)泵進入 6#反應槽搶抓機遇,投加除氟劑 F4分析,經(jīng)反應槽充分反
應后,廢水自流進入 8#反應槽全面闡釋,自動投加液堿非常激烈,投加泵受 pH 計自動控制,充分攪拌反應引人註目;
5領域、 廢水進入 9#反應槽,加入 PAM 絮凝沉淀攻堅克難,自流進入 2#斜板沉淀槽管理;
6、 廢水自流進入 3#緩沖槽雙向互動,達標排放效率和安;
7、 沉淀槽底部自動閥定期開啟品牌,排入污泥緩沖槽深入開展,經(jīng)泵轉(zhuǎn)入原石膏壓濾機管道進行污泥處理更為一致。
二.工藝可行性分析
通過前期對貴司廢水的檢測和了解,發(fā)現(xiàn)水體中硫酸根離子濃度較高技術的開發,因此在工藝設計過程中我們排除了大量使用鈣鹽的方案研究與應用。原因如下:
首先,使用鈣鹽不可避免的會產(chǎn)生大量的粉塵更高效,操作環(huán)境差的發生,以目前嚴格的環(huán)保要求來看可能會引起廠區(qū)環(huán)境的不合格;
其次影響,使用鈣鹽運行時,在水流緩慢(吸附塔的過程中、過濾器等)和濾徑較小的工段發展契機,容易發(fā)生析鹽現(xiàn)象,這會引起管道堵塞及結(jié)垢(我司以往客戶使用均出現(xiàn)類似情況促進進步,具體如下圖所示)發力,需后續(xù)定期清理,影響運行的穩(wěn)定性迎來新的篇章。
鈣鹽沉淀物淤積堵塞管道
硫酸鈣析出阻塞布水帽
針對于廢水的特點共創美好,我司根據(jù)兩年來長期的現(xiàn)場除氟經(jīng)驗,制定了除氟劑 F4 預處理+除氟劑 F4 深度處理的兩步處理運行方案薄弱點,該運行方案占地面積小覆蓋範圍,使用計量泵準確加藥,使用 PLC 控制系統(tǒng)聯(lián)動控制積極性,工藝運行穩(wěn)定奮勇向前。同時,根據(jù)以往的實地經(jīng)驗實施體系,使用該工藝進行廢水除氟處理規劃,可以保證出水氟含量穩(wěn)定在
0.5 ppm,調(diào)試完成后只需定期巡檢排除可能的設備故障深度,整個除氟流程無需人
工操作帶動擴大,大量節(jié)省人力和基建成本。
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